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      數(shù)控系統(tǒng)維修參考點(diǎn)編碼器故障分析與維修

      更新時(shí)間:2023-05-30點(diǎn)擊次數(shù):1394

      數(shù)控系統(tǒng)維修參考點(diǎn)編碼器故障分析與維修

      按機(jī)床檢測元件檢測原點(diǎn)信號方式的不同,返回機(jī)床參考點(diǎn)的方法有兩種,即柵點(diǎn)法和磁開關(guān)法。•在柵點(diǎn)法中,檢測器隨著電機(jī)一轉(zhuǎn)信號同時(shí)產(chǎn)生一個(gè)柵點(diǎn)或一個(gè)零位脈沖,在機(jī)械本體上安裝一個(gè)減速擋塊及一個(gè)減速開關(guān),當(dāng)減速撞塊壓下減速開關(guān)時(shí),伺服電機(jī)減速到接近原點(diǎn)速度運(yùn)行。當(dāng)減速撞塊離開減速開關(guān)時(shí),即釋放開關(guān)后,數(shù)控系統(tǒng)檢測到的第一個(gè)柵點(diǎn)或零位信號即為原點(diǎn)。•在磁開關(guān)法中,在機(jī)械本體上安裝磁鐵及磁感應(yīng)原點(diǎn)開關(guān)或者接近開關(guān),當(dāng)磁感應(yīng)開關(guān)或接近開關(guān)檢測到原點(diǎn)信號后,伺服電機(jī)立即停止運(yùn)行,該停止點(diǎn)被認(rèn)作原點(diǎn)。

      1.系統(tǒng)開機(jī)回不了參考點(diǎn)、回參考點(diǎn)不到位、找不到零點(diǎn)或回參考點(diǎn)時(shí)超程

      1)回參考點(diǎn)位置調(diào)整不當(dāng)引起的故障,減速擋塊距離限位開關(guān)行程過短

      2)零脈沖不良引起的故障,回零時(shí)找不到零脈沖

      3)減速開關(guān)損壞或者短路

      4)數(shù)控系統(tǒng)控制檢測放大的線路板出錯(cuò)

      5)導(dǎo)軌平行/導(dǎo)軌與壓板面平行/導(dǎo)軌與絲杠的平行度超差

      6)當(dāng)采用全閉環(huán)控制時(shí)光柵尺進(jìn)了油污

      2.機(jī)床回原點(diǎn)后原點(diǎn)漂移或參考點(diǎn)發(fā)生整螺距偏移的故障

      1)參考點(diǎn)減速信號不良引起的故障

      2)減速擋塊固定不良引起尋找零脈沖的初始點(diǎn) 發(fā)生了漂移

      3)零脈沖不良引起

      4)減速擋塊安裝位置不合理,使減速信號與零 脈沖信號相隔距離過近

      5)機(jī)械安裝不到位

      3.攻絲時(shí)或車螺紋時(shí)出現(xiàn)亂扣

      1)零脈沖不良引起的故障

      2)時(shí)鐘不同步出現(xiàn)的故障

      3)主軸部分沒有調(diào)試好,如主軸轉(zhuǎn)速不 穩(wěn),跳動(dòng)過大或因?yàn)橹鬏S過載能力太 差,加工時(shí)因受力使主軸轉(zhuǎn)速發(fā)生太 大的變化

      4. 回參考點(diǎn)的位置隨機(jī)性變化

      1)干擾

      2)編碼器的供電電壓過低

      3)電機(jī)與絲杠的聯(lián)軸節(jié)松動(dòng)

      4)電動(dòng)機(jī)扭矩過低或由于伺服調(diào)節(jié)不良,   引起跟蹤誤差過大

      5)零脈沖不良引起的故障

      5.主軸定向不能夠完成,不能夠進(jìn)行鏜孔,換刀等動(dòng)作

      1)脈沖編碼器出現(xiàn)問題

      2)機(jī)械部分出現(xiàn)問題

      3)PLC調(diào)試不良,定向過程沒有處理好

      事例1:

      故障現(xiàn)象: 一臺數(shù)控車床,X、Z軸使用半閉環(huán)控制,在用戶中運(yùn)行半年后發(fā)現(xiàn)Z軸每次回參考點(diǎn),總有2、3mm的誤差,而且誤差沒有規(guī)律。

      故障分析: 調(diào)整控制系統(tǒng)參數(shù)后現(xiàn)象仍沒消失,更換伺服電機(jī)后現(xiàn)象依然存在,后來仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)是絲杠末端沒有備緊,經(jīng)過螺母備緊后現(xiàn)象消失。


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